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重鋼公司5號1200m3高爐高風(fēng)溫操作實(shí)踐

2009-02-25 11:06:03

 
1、引
 
重鋼51200m³,爐役中后期。采用個內(nèi)燃式風(fēng)爐提風(fēng)溫,設(shè)計(jì)溫度為1200,但之一直未達(dá)到2006年之后,通過改造熱風(fēng)爐煤氣富化及加強(qiáng)槽篩分管理、采用多環(huán)布料等一系列,使用風(fēng)溫水平逐達(dá)到1170多度,大大地提了經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)。1幾年主要指標(biāo)情況
 
120042006主要經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
 
年份
日均產(chǎn)量(t
利用系數(shù)(t/m³·d
焦比(kg/t
煤比(kg/t
CO2利用(%
風(fēng)溫(°C
富氧率(%
2004
2790
2.325
536
97
18.91
1089
1.14
2005
2922
2.435
539
105
19.40
1099
1.98
2006
2816
2.347
524
95
19.60
1084
1.38
 
2、熱風(fēng)爐改
 
2.1煤氣富化
 
富化煤即通過在爐煤氣中混合高熱值的轉(zhuǎn)爐煤氣或焦?fàn)t達(dá)到提高煤氣化學(xué)熱,提高熱風(fēng)溫度的。重鋼5爐原來的焦?fàn)t煤氣管道較短,加人的爐煤氣混不均勻。后將管道加長,并增,使焦?fàn)t煤氣盡可能的混均勻,煤氣質(zhì)量大幅提高,改善熱風(fēng)爐的燒爐狀況。
 
2.2
因換熱器部分堵塞,助燃氣大部分從煙巷排出,損失熱量。后將直徑三米的煙巷用鋼板遮1/2,使助燃氣強(qiáng)行通過換熱器減少空氣熱量損失,進(jìn)一步提高換熱器溫度
 
2.3提高廢氣溫度
 
重鋼5號高爐采用了熱風(fēng)爐煙氣余熱收預(yù)熱助燃空氣煤氣。高爐熱風(fēng)排放煙氣數(shù)量大,將其熱效率收的熱量提高風(fēng)溫。提高風(fēng)溫,決定將5號高爐熱風(fēng)爐的廢氣溫度由從前的350度提高到380這樣就間接提高風(fēng)溫。1為廢氣溫度提高前后拱頂溫度極值情
 
 
 
2.4提高拱頂溫度到設(shè)計(jì)值
 
5號高爐自開爐,安全起見,拱頂溫度直沒有達(dá)到設(shè)計(jì)改造之后,根據(jù)耐火材料的,將拱頂?shù)目刂茰囟忍岣叩皆O(shè)計(jì)值1號爐4由過去的1350度提高到1400,23號爐由1300度提高到1350,為風(fēng)溫的提高提供條件。
 
2.5優(yōu)化燒爐方案
 
加強(qiáng)職工責(zé)任,優(yōu)化燒爐。采取佳燒爐方案最大的煤氣量最小的空氣過剩系數(shù)配合進(jìn)行燃燒,使在最短的時內(nèi)達(dá)到規(guī)定拱頂之后,定煤氣量,適當(dāng)增大氣過剩系數(shù)持燃燒到終結(jié)。
 
3、高爐操作方面
 
3.1加強(qiáng)理改善原材料粒度
 
1)要求槽下操作工每班理焦碳、燒結(jié)礦篩板,調(diào)節(jié)閘門控制給料機(jī)排料速度,利于5mm下的末子,提高篩分效果;
 
2)對槽設(shè)備進(jìn)行改造增加給料機(jī),調(diào)節(jié)排料速度,促進(jìn)篩盡末子;
 
3適當(dāng)調(diào)整孔度,由原來的8mm調(diào)整到現(xiàn)在的5mm,有利篩分效果篩損。
 
3.2查看料條件,及時調(diào)節(jié)
 
由于重鋼原材料應(yīng)緊張,質(zhì)量穩(wěn)定性在定程度不能保證每個輪班長接班必須下查原料情況,做到中有數(shù),及時調(diào)節(jié),減少爐況波動焦碳水分波動大時,及時補(bǔ)足焦碳,穩(wěn)定熱減少爐溫波。
 
3.3調(diào)整布料方式,穩(wěn)高爐順行
 
布料矩陣對煤氣利用的提有很重。爐為無料鐘旋轉(zhuǎn)溜槽的布料方式但之前多環(huán)布直不,仍采用單環(huán)布料方式。單環(huán)布料多環(huán)布料調(diào)劑煤氣分布更,煤氣分布,一般通過改變邊緣或中的礦或焦的環(huán)數(shù)即可實(shí)現(xiàn),不必改變所有環(huán),準(zhǔn)確也容易判斷。重鋼由原料粒級總偏小,粒級差大,環(huán)布料容易產(chǎn)生偏析爐內(nèi)氣流不穩(wěn),料柱透氣性差順行不穩(wěn)。
 
2為五高多環(huán)布料后的十字測溫和氣分布圖。
 
 
 
3.4強(qiáng)爐內(nèi)操作管,步提高風(fēng)溫使用
 
重鋼5號高爐之前由產(chǎn)量壓力大,保證輪班跑足料批,常常通過采用撤風(fēng)溫來改善壓量關(guān)系熱量主通過煤粉和焦炭補(bǔ)充。長時間,5號高爐的焦比一直居高不大量風(fēng)溫被白白浪費(fèi),產(chǎn)成本也高其他高。為此操作方針下調(diào)整:
 
1)通過調(diào)整布料角度改善壓量關(guān)系,為提高風(fēng)創(chuàng)造條件。
 
2)初期適當(dāng)降低噴煤量,未燃煤粉透氣性壓量關(guān)系的影響隨著風(fēng)溫提高,理論燃燒溫度提到一定程度再適當(dāng)增加噴。
 
3)實(shí)行定溫調(diào)煤,將風(fēng)溫用盡
 
4)將熱風(fēng)壓力由從前260Kpa270Kpa,頂壓控制在140Kpa158Kpa
 
5)適當(dāng)風(fēng)速,進(jìn)一放中壓量關(guān)。
 
6)根據(jù)爐況及風(fēng)溫使用情況逐步降低。
 
4、效
 
通過一段時間的調(diào)整,5爐風(fēng)溫逐步使了最大水平(1200°C左右)小時平均亦達(dá)到了1700°C。項(xiàng)指標(biāo)均有的改。2改造2006到改造后2007年各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)情況。
 
220062007各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)
 
日期
利用系數(shù)t/·d
焦比kg/t
煤比kg/t
風(fēng)溫°C
冶煉強(qiáng)度t/·d
一級品率%
[Si]%
[S]%
休風(fēng)率%
富氧率%
綜合煤氣(CO2%
入爐品位%
2006
2.347
524
95
1084
1.258
56.89
0.50
0.030
2.37
1.38
19.60
56.18
2007.1
2.425
529
109
1110
1.285
53.66
0.49
0.031
0.20
1.72
19.50
55.30
2007.2
2.474
516
111
1110
1.275
53.74
0.45
0.032
0.00
1.40
19.52
54.80
2007.3
2.475
522
105
1121
1.298
28.96
0.44
0.031
0.00
1.44
19.40
54.91
2007.4
2.426
524
119
1109
1.277
56.78
0.46
0.031
0.48
1.57
19.46
55.18
2007.5
2.421
524
121
1134
1.295
66.40
0.49
0.028
2.00
1.43
19.65
55.10
2007.6
2.365
525
122
1130
1.284
59.28
0.47
0.027
3.33
1.16
19.27
55.11
2007.7
2.425
527
123
1155
1.294
72.11
0.47
0.027
1.23
1.68
19.80
55.08
2007.8
2.460
522
126
1154
1.288
79.46
0.49
0.025
0.25
0.99
20.14
55.45
2007.9
2.330
515
116
1150
1.265
61.22
0.52
0.030
5.07
1.21
20.03
55.44
2007.10
2.475
516
116
1170
1.276
71.65
0.51
0.027
0.00
1.11
20.96
55.02
2007.11
2.465
518
120
1169
1.279
52.74
0.48
0.030
0.12
1.14
20.98
56.96
 
4.1風(fēng)煤比提
 
熱風(fēng)溫低焦和強(qiáng)化爐冶煉的重要措施之一,對提高噴煤量和燃燒效創(chuàng)造條件重鋼5爐通過采取上一系列措施使風(fēng)溫平均水平提高到目前的1170左右,提高前的120kg/t(見圖3。
 
 
 
4.2風(fēng)速提高
 
風(fēng)速的的是活躍中,創(chuàng)造合理的送風(fēng)制度。爐況穩(wěn)定順行的前提將熱風(fēng)壓力的限由260Kpa提高到270Kpa,進(jìn)一步開放,壓量關(guān)系改善為料面較為平坦的多環(huán)布料創(chuàng)造條件。
 
4.3煤氣利用提高降低
 
隨著風(fēng)溫使的提高多環(huán)布料的實(shí)施,5號高爐煤氣利用從前的19.5%左右提高到21.0%,也由2006年的530Kg/t左右降低到了目前的515Kg/t左右(4)。
 
 
 
5、結(jié)語
 
重鋼5爐通過對熱風(fēng)爐的改造爐操作制度的調(diào),風(fēng)溫使用水平大大提高,浪費(fèi)冶煉成本。同時通過采取措施使?fàn)t況有了較大的改善,在入爐品位下降的條件下,各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo)仍然有較大提高。
 
TNC編輯部整理
 

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