重鋼軋鋼廠熱卷產(chǎn)線多項(xiàng)指標(biāo)刷新去年同期紀(jì)錄
2021-12-08 09:34:14
今年以來,重慶鋼鐵軋鋼廠切實(shí)貫徹落實(shí)公司“提規(guī)模、調(diào)結(jié)構(gòu)、降成本”生產(chǎn)經(jīng)營方針,全面踐行“管理極致、消耗極限”管理理念,發(fā)動(dòng)和帶領(lǐng)全體員工,全面對(duì)標(biāo)找差,狠抓降本增效,夯實(shí)現(xiàn)場基礎(chǔ)工作,努力保持高效生產(chǎn)態(tài)勢(shì)。截至今年10月,熱卷產(chǎn)線累計(jì)完成軋制量、入庫量分別較去年同期提升32.1%、31%,刷新去年同期紀(jì)錄,并超越去年全年水平。
推進(jìn)精益生產(chǎn),促進(jìn)指標(biāo)提升
軋鋼廠緊盯各月生產(chǎn)目標(biāo),從責(zé)任目標(biāo)分解、深化過程跟蹤等方面強(qiáng)化工序協(xié)同,通過優(yōu)化生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)合同組織,合理安排品種規(guī)格更換,與定修、故障隱患項(xiàng)目消缺相結(jié)合,做好動(dòng)態(tài)計(jì)劃值調(diào)整、跟蹤分析的同時(shí),堅(jiān)持問題導(dǎo)向,對(duì)產(chǎn)量、成本等方面重點(diǎn)管控指標(biāo)實(shí)施“天天讀”,及時(shí)分析原因并采取整改措施,不斷追求改善,有效支撐生產(chǎn)穩(wěn)定順行。
雙爐生產(chǎn)受限于加熱爐的加熱能力,冷熱坯產(chǎn)能相差14%,通過提升熱裝率,可提高雙爐生產(chǎn)的產(chǎn)量,同時(shí)大幅降低燃耗,節(jié)約能源。其中,軋制計(jì)劃編排模式是影響鋼坯熱裝率的一個(gè)重要因素,現(xiàn)有軋制計(jì)劃不能根據(jù)熱坯的來料情況進(jìn)行變化,靈活性差,限制了熱坯及時(shí)入爐。
為此,制造管理部、煉鋼廠、軋鋼廠成立提升熱裝率攻關(guān)小組。攻關(guān)小組針對(duì)這一情況進(jìn)行研討,提出改進(jìn)小計(jì)劃編制、大單元換輥的措施,并聯(lián)合三級(jí)系統(tǒng)管理員在三天內(nèi)完成了MES系統(tǒng)軋制單元的建立,確保熱坯及時(shí)入爐。
通過攻關(guān),單個(gè)軋制單元的熱裝率明顯得到提高,熱裝率80%以上的軋制單元數(shù)量從27%提高到50%。
開展作業(yè)率提升,為生產(chǎn)保駕護(hù)航
軋鋼廠圍繞“提升日維效率”“優(yōu)化設(shè)備點(diǎn)檢定修模型”“降低精軋工作輥更換時(shí)間”等方面開展作業(yè)率提升工作,不斷優(yōu)化日維、定修項(xiàng)量、時(shí)間及質(zhì)量等評(píng)價(jià)機(jī)制,隱患消缺更加及時(shí),設(shè)備定修更加精準(zhǔn),設(shè)備故障停機(jī)時(shí)間有效改善,為生產(chǎn)穩(wěn)定順行保駕護(hù)航。
截至今年10月,該產(chǎn)線累計(jì)日歷作業(yè)率、有效作業(yè)率均較去年同期明顯提升,精軋工作輥更換時(shí)間較去年降低4.33min/次;熱裝率較去年平均水平提升10.74%,平均入爐溫度較去年提升5.7%,系列攻關(guān)為產(chǎn)線產(chǎn)能釋放提供了堅(jiān)實(shí)支撐。
換輥時(shí)間是影響作業(yè)率影響產(chǎn)量的重要因素,軋鋼廠生產(chǎn)技術(shù)室熱卷技術(shù)組將減少換輥時(shí)間提升作業(yè)率作為攻關(guān)目標(biāo),制定了減少換輥次數(shù)和減少單次換輥時(shí)間的攻關(guān)路線。
減少換輥次數(shù)不是單純?cè)黾榆堉朴?jì)劃長度,如何確保軋制公里數(shù)提升后的產(chǎn)品質(zhì)量才是技術(shù)難題。
攻關(guān)小組通過長時(shí)間工藝調(diào)整,優(yōu)化竄輥行程、提高粗軋工作輥粗糙度,減少后機(jī)架凹度固化措施,在薄規(guī)格產(chǎn)品比例增加的情況下,軋制計(jì)劃單重大幅增加,換輥次數(shù)減少50%。
受軋機(jī)的彎竄輥結(jié)構(gòu)影響,換輥時(shí)間偏長。攻關(guān)小組通過將工作輥換輥納入精益生產(chǎn)項(xiàng)目,按秒對(duì)全過程進(jìn)行梳理,分析可以提升的步驟,通過線下充分準(zhǔn)備,優(yōu)化更換機(jī)架,動(dòng)作速度提升,制定E-SOP卡,推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)等措施,精軋單次換輥時(shí)間減少20%。與兄弟單位熱軋產(chǎn)線對(duì)標(biāo),重慶鋼鐵熱卷產(chǎn)線月?lián)Q輥時(shí)間減少約50%,提升了3%的作業(yè)率!
開展勞動(dòng)競賽,追求極致效率
大力開展提升產(chǎn)效、深化降本增效等主題勞動(dòng)競賽,追求極致效率,營造“比、學(xué)、趕、超”的良好氛圍,產(chǎn)線員工士氣高漲,班產(chǎn)量、日產(chǎn)量、月產(chǎn)量屢創(chuàng)紀(jì)錄,截至10月,班產(chǎn)量紀(jì)錄刷新5次、日產(chǎn)量紀(jì)錄刷新5次,月產(chǎn)量紀(jì)錄刷新2次,有效支撐了各階段產(chǎn)量目標(biāo)任務(wù)完成。
來源:重鋼


