重慶鋼鐵煉鋼工序實現(xiàn)重點指標突破性提升
2022-08-26 13:48:14
重慶鋼鐵煉鋼廠圍繞鋼鐵料消耗、合金消耗、能源消耗、輔料材料控制工作,持續(xù)開展技術攻關、技術創(chuàng)新、工藝小改小革,實現(xiàn)了重點指標突破性提升。
以問題為導向,對KR脫硫設備系統(tǒng)改造,攻克了噴槍不下料、噴吹過程鐵水噴濺大等重重難關,改造后的KR脫硫處理周期較改造前縮短了2.48分鐘/罐,脫硫劑單耗降幅達到21.1%,鐵水脫硫前后處理的渣中TFe含量分別減少1.7%和7%,脫硫劑消耗、渣中鐵損等合計降本約6.25元/噸·鐵;優(yōu)化LF生產(chǎn)工藝,分班次對員工開展標準化作業(yè)培訓,LF輕處理爐次升溫時間降低4.2min/爐,輔料用量降低1.5kg/t;為減少連鑄中包鑄余鋼水量,攻關團隊“天天議”,集中優(yōu)化了中包包底形狀、標尺測余水高度等,有效降低單中包余水量1.2噸,有效降低了綜合成本。
協(xié)同公司煉鐵廠,根據(jù)高爐放鐵模式,策劃“1+1+1”高爐配鐵罐方案,最大化減少鐵包投用個數(shù),降低鐵水溫降,提高轉爐入爐鐵水溫度8.3℃;協(xié)同公司制造管理部、軋鋼廠開展板坯熱送攻關,厚板向熱送率較攻關前提升11.42%;為提高轉爐煤氣回收量,與公司能源環(huán)保部建立溝通協(xié)調機制,保證轉爐煤氣用戶點,減少因用戶帶來的柜滿放散量。1-7月,轉爐煤氣累計回收量同比2021年提高了42.5%,創(chuàng)歷史新高,實現(xiàn)降本7.2元/t,降本增效工作取得了新突破。
煉鋼廠推進最優(yōu)成本合金模型開發(fā),技術人員針對實際生產(chǎn)情況開展深入調研,跟蹤對比,完善模型功能,實現(xiàn)了從人工計算合金用量到模型自動計算合金用量的升級;同時,堅持用好合金模型的“及時性”、“智慧性”,專業(yè)技術人員扎根現(xiàn)場,及時對模型內工藝數(shù)據(jù)進行分析測算,制定可行性方案,并應用于生產(chǎn)實際,結合模型推進高性價比合金替代及節(jié)硅節(jié)錳窄帶化控制,7月,窄成分命中率較去年提高6.81%,品種結構相同條件下,合金成本較去年降低8.3元/噸;通過推進模型煉鋼,根據(jù)不同冶煉條件自動計算冷卻劑量來平衡爐內碳溫,降低轉爐終渣全鐵,轉爐終渣TFe降幅25.3%,創(chuàng)歷史最好水平代。
來源:重鋼、TNC編輯部整理


