湛江鋼鐵零碳電爐產線實現(xiàn)日達產
2026-04-07 06:45:19
3月28日8時至29日8時,湛江鋼鐵零碳電爐產線單日冶煉25爐,產出鋼水5500噸,實現(xiàn)投產以來首次“日達產”。
在鋼鐵行業(yè)綠色低碳轉型的今年,這條國內首套“氫基豎爐+電爐”近零碳示范產線的核心工廠,用97天時間,從零走到了這一天。
近幾年,全球目光聚焦于“碳中和”這場世紀競賽,作為世界鋼鐵產量“半壁江山”的中國,其低碳轉型的每一步都牽動著行業(yè)神經。而寶鋼股份湛江鋼鐵正以一場前所未有的系統(tǒng)性變革,回應著時代挑戰(zhàn)。
從無路處開路
無先例可循、無前路可依。DRI的物理化學特性與全廢鋼截然不同,廢鋼雜質波動大、爐渣堿度難控、DRI加入速度與熔池升溫不匹配、供氧供電加料稍有偏差,泡沫渣即塌。這三道關,卡住了造渣效果,也卡住了達產節(jié)奏。
作業(yè)區(qū)以數(shù)據引路、梯度試驗、多崗聯(lián)動,一爐一爐試,對比發(fā)泡高度、持續(xù)時間、鋼水成分,精準鎖定波動區(qū)間,調整配比,動態(tài)控制,每日聯(lián)合復盤、當天問題當天解決。
近百爐試驗后,終于找到DRI與廢鋼最佳配比,形成適配高比例DRI的泡沫渣造渣、供氧及供電標準制度,編制標準化操作指導。這套方案,為國內首套DRI+廢鋼電爐高比例DRI配比下的造渣管控,蹚出了一條可落地的路。
從梗阻處通水
解決了工藝問題,設備問題接踵而至。電爐凈環(huán)水系統(tǒng)原有運行參數(shù)偏低,爐蓋、爐殼及槍芯冷卻流量不足。設備過熱、中斷冶煉,成了產線達產的“攔路虎”。
團隊制定“轉子組+電機”更換方案,由設備、工藝技術人員牽頭,聯(lián)合設計院、能環(huán)部,拆解論證關鍵參數(shù)、優(yōu)化設備選型與系統(tǒng)適配。
逐組采集數(shù)據、比對分析,多輪調試,同步開展電爐純水、廢鋼預熱凈環(huán)水系統(tǒng)葉輪優(yōu)化。凈環(huán)水系統(tǒng)進水壓力、總流量、各支管流量同步提升,三大水系統(tǒng)總流量均達設計要求。這條產線,有了自己的“冷卻屏障”。
從卡殼處保暢
“咽喉”的梗阻,同樣來自細節(jié)。水平加料系統(tǒng)投運初期,存在廢鋼料層不均、配料時間長兩大問題。電爐頻繁“等廢鋼”,冶煉節(jié)奏被打亂。
問題是潛力,也是方向。攻關團隊扎根加料現(xiàn)場,優(yōu)化廢鋼菜單、規(guī)范裝料規(guī)則,調整送料速度、匹配各環(huán)節(jié)運行節(jié)奏,提前下發(fā)廢鋼計劃、預留備料,杜絕料層空缺;優(yōu)化料格分配與行車取料路徑,升級行車自動上料程序,提高單吸盤吊運重量、減少鋼種切換,提升配料效率。
水平加料系統(tǒng)“卡殼”問題解決后,廢鋼實現(xiàn)連續(xù)穩(wěn)定供應,電爐不再“等廢鋼”,為產線連續(xù)穩(wěn)定運行筑牢加料保障。
回望這條產線從無到有的97天,沒有成熟的工藝參數(shù),一爐一爐試出來;沒有現(xiàn)成的設備匹配,一根一根管子換出來;沒有熟練的操作隊伍,一個動作一個動作練出來。這支年輕團隊,90%入職不到兩年,硬是在“三無”局面上,搭起了一條能跑通的產線。
當然,我們也要清醒地看到,日達產只是第一步。從日達產到周達產、月達產,從工藝穩(wěn)定到成本可控,從品種拓展到質量提升,還有很長的路要走。對零碳電爐而言,對中國鋼鐵行業(yè)的綠色轉型而言,現(xiàn)在還遠遠沒到“輕舟已過萬重山”的時候。
湛江鋼鐵的電爐容量為 220噸。該電爐是其新建的“近零碳高等級薄鋼板工廠”項目的核心裝備,具有以下關鍵特征:類型:高效綠色電爐,采用水平加料方式;技術來源:由達涅利(Danieli)與中冶賽迪聯(lián)合設計制造;投產時間:2025年12月23日首次熱試成功,標志著產線全線貫通;產能定位:年產約180萬噸零碳高等級薄鋼板;供電保障:配套單機250Mvar SVG設備,用于穩(wěn)定電能質量,適應電弧爐強波動負載需求。
來源:TNC編輯部整理


