寶鋼湛江大型原料場智能化系統(tǒng)應用實踐
2017-12-28 09:43:47
大型鋼鐵企業(yè)原料場作為生產流程的起始環(huán)節(jié),自動化水平總體偏低,不少環(huán)節(jié)仍然依靠人工操作,強度大且環(huán)境惡劣,勞動效率與作業(yè)效率都受到較大限制。寶鋼湛江鋼鐵原料引入3D激光云圖采集與處理、超聲波與RFID定位等技術,通過集成與軟件開發(fā),率先在原料場實現了智能化系統(tǒng),使得生產勞動效率與作業(yè)效率大幅提升,人力需求大幅下降,在行業(yè)內開創(chuàng)了智能化先河,提供了重要借鑒。
1 前言
1.1湛江鋼鐵原料場概況
寶鋼湛江鋼鐵廠原料場為近期新建成的大型原料場,占地面積 101.1萬平方米,廠內、廠外年受料量共計約 3470 萬噸/年,料場有效貯量246.88萬噸,40余個工藝流程,13個電氣室,24套除塵系統(tǒng),83個轉運站,310條膠帶機,總長約61km,16條料場,18臺堆取料設備。
1.2原料場現狀與難題
湛江鋼鐵目前平均年產鐵能力突破823萬噸,原料為滿足日常生產節(jié)奏,18臺堆取料設備需配備大量司機在機上完成作業(yè),人力資源消耗大、勞動強度高、作業(yè)環(huán)境惡劣。特別夜間因視線不好,還可能出現各種操作事故,危及設備及人身安全。堆料過程中,堆高檢測靠人眼觀察與采用人工懸臂放下水銀開關探測的方法實現,不但效率低、勞動強度大,水銀開關也時常因忘記收起而被埋損壞。堆出的料堆堆型因作業(yè)司機的水平差異,很難規(guī)整,導致取料作業(yè)困難加大,實現恒料流取料困難。
原料日常生產管理的核心是對料堆的堆位進行管理,傳統(tǒng)做法是定期通過人員前往現場,清點不同料條上的料堆,靠目測估計其起始、結束、高度等數據并記錄,返回后手工繪制料場圖的方式進行管理。這種方式存在耗時耗力,更新時間長,精度差等缺點,料場難以達到高效利用等問題。原料量的計量僅能通過皮帶秤在輸入與輸出時進行稱量,經較長一段時間后,會出現較大庫存差,且每個品種原料在不同料堆的分布也難以掌握。
當今中國制造正迎來新一輪工業(yè)革命,在國家大力倡導“工業(yè)4.0”與“中國制造2025”的背景下,針對以上長期困擾原料場的難題,湛江鋼鐵原料場智能化系統(tǒng)先后研發(fā)并實施了料堆堆位管理、無人化堆取料機等兩大子系統(tǒng),并取得了較好的實際效果。
2 湛江鋼鐵原料場智能化系統(tǒng)簡介
2.1 系統(tǒng)總體架構
系統(tǒng)主要由堆取料機車上部分與中控室中控系統(tǒng)兩大部分組成。車上部分主要配備了一套3D激光料堆云圖采集系統(tǒng),負責在作業(yè)完成后短時間內采集料堆高質量的3D云圖,并通過網絡發(fā)送到中控系統(tǒng),實現快速獲取料場料堆的變化情況。在懸臂的前端配備自動料堆堆高檢測系統(tǒng),實現實時采集料堆堆高,根據堆料控制模型,自動判斷換堆、走行等。堆取料機機上配備走行定位系統(tǒng),配合部署在地面主皮帶托架上的RFID標簽(需事先精確測定坐標),結合機上的走行編碼器,實現軌道方向的走行精確定位,為機上無人化作業(yè)打下堅實基礎。對機上原有PLC程序進行無人化改造,加入自動駕駛模塊,堆料模型、取料模型、姿態(tài)識別模型、作業(yè)任務接收模塊等,實現機上控制系統(tǒng)具備無人化作業(yè)能力。機上還需配備多個視頻監(jiān)控鏡頭,以便對機上不同部位進行遠程觀察、監(jiān)控。
中控室部分主要包括遠程操控平臺,通過對機上的視頻監(jiān)控信號、HMI操控畫面集成,可實現多臺堆取料設備僅需1人遠程監(jiān)視與操控,堆取料機的數量與遠程監(jiān)控平臺的比例可根據設備的作業(yè)頻率而定,一般為3∶1即可滿足需要。1臺通信服務器,負責機上PLC系統(tǒng)、3D掃描系統(tǒng)、作業(yè)任務管理系統(tǒng)以及L2等第三方MIS系統(tǒng)的連接。1臺3D云圖處理圖形工作站,主要負責對各臺堆取料設備發(fā)送回的3D料堆云圖進行過濾、拼接、體積計算等,每次作業(yè)后刷新相應料堆的體積數據,從而實現快速準確盤庫,從料堆的3D云圖還可提取料堆的位置、形狀數據,以便于精確、足不出戶地繪制出高質量的料場圖。
2.2 主要關鍵技術
2.2.1 3D掃描技術及云圖處理
3D激光掃描技術采用現代高精度光學傳感技術,運用無接觸方式,能夠深入到復雜料面及空間中進行掃描操作。直接獲取料面的三維數據,得到料堆表面的點集合——“點云”,具有快速、簡便、準確的特點。
裝備于堆、取料機上的3D激光掃描系統(tǒng),在每次作業(yè)完成后對作業(yè)料堆進行采集,采集到的局部云圖通過匹配技術,與事先建立的云圖進行匹配,刷新局部,從而以僅需掃描的最小掃描區(qū)域獲得整個料條的最新3D云圖。
匹配技術是把多個不同3D掃描設備獲取的點云數據拼合在一起,以區(qū)域內確定的標志物為坐標0(X=0、Y=0、Z=0)點,建立統(tǒng)一坐標系。當拼接完成后,多個掃描云圖被合并成一個新云圖。
2.2.2超聲波測距
原料場具有浮塵大、料堆對光反射極弱的特點,一般采用激光或電磁類進行距離測定困難很大,效果欠佳。超聲測距不受光線、被測對象顏色等影響。尤其在原料粉塵很大的環(huán)境中能夠很好的工作、在有毒等惡劣的環(huán)境下有一定的適應能力。超聲波測距的基本方法為渡越時間檢測法(TOF time of f l ight)。超聲傳感器由強電脈沖信號激勵,向外發(fā)射超聲波,遇到被測物體返回傳感器,通過發(fā)射、接收聲波存在的時間差判別物體距離,計算式如下:
D=C × T × 1/2式中,D為被測物距離;C為聲音傳輸速度;T為渡越時間。
通過本項目對超聲波檢測堆高的大量實際應用,證明了超聲波在戶外強光、雨水、浮塵環(huán)境下的有效性和穩(wěn)定性。
但超聲波測距也存在方向性較差、被測區(qū)域要求的反射面較大等問題。
3 系統(tǒng)應用效果
3.1 自動堆、取料
通過研發(fā)的堆、取料模型,根據不同原料的安息角、堆高,設定流量、極限流量等參數,快速計算出最優(yōu)過程,引導機上控制系統(tǒng)進行自動堆、取料。目前,已經實現堆料全程無人干預,自動走行、自動檢測堆高、自動換堆等功能。取料僅需人工完成最后段的近距離對位,實現了在扇形段恒定料流下的自動取料,后期還將在掃描完成后,利用3D掃描云圖提取料堆折返邊界等數據,進一步降低取料過程中人工干預的程度。
對比傳統(tǒng)人工堆料與模型控制的自動堆料的前后效果,料場料堆排列出現了明顯變化,堆間距、堆高等數據大幅提升,不但提升料場有效空間10%以上,同時為取料效果的改善也打下了堅實的基礎。
在自動取料模型控制下,通過對斗輪作業(yè)電流的實時檢測,成功實現了恒流量取料。
3.2 人力需求的降低
2016年開始原料場以提升作業(yè)效率、料場智能化為導向,開展原料場智能化系統(tǒng)研究公關,至2017年4月,原料場所有堆、取料機全部實現智能化,料場堆取料實現智能化操作,中央控制室通過兩位崗位人員對電腦參數的控制,實現11臺堆、取料機根據作業(yè)指令全自動化操作。
智能化系統(tǒng)上線后,勞動效率提升了300%,作業(yè)人員降低了75%,勞動強度大大降低,人工優(yōu)勢非常明顯。智能化作業(yè)流量與技術最嫻熟的人工操作作業(yè)流量相比,有一定程度的提升,同時作業(yè)效率也得到提升。智能化作業(yè)率比人工作業(yè)率明顯提高。
3.3 快速、精確盤庫
當前湛江鋼鐵原料場已經投入3D自動盤庫,可以通過安裝在堆、取料機上的自動掃描儀對料堆進行體積掃描,然后輸入原料堆比重,即可盤出料堆庫存,大幅降低了員工的勞動力強度,提升了庫存管理的準確性。
當前,湛江鋼鐵原料場利用智能化系統(tǒng)已經具備自動生成2D料場圖的功能,可以通過安裝在堆、取料機上的自動掃描儀對料堆進行形狀掃描,然后通過數據分析處理即可完成自動生成料場圖,顯著降低了員工的勞動強度,之前需要人工現場繪制。
4 效益分析
在實現堆、取料機智能化后,堆、取料機操作崗位人數設置將大幅降低,僅為實施前的30%以下,減少70% 。在實現料堆堆位管理后,原料場的庫存盤點無需大量人員手工現場測繪,使盤庫工作變得高效、準確,且大幅降低了勞動強度,盤庫效率提高90%。自動堆取料模塊可以將料場利用率提高10%-20%,同時意外故障停機率降低60%。通過3D仿真技術對原料場生產能力進行建模,能隨時根據如原料價格波動而調整配比的生產變化虛擬生產,為管理層決策提供可行性支持,使企業(yè)在生產平穩(wěn)、順行的基礎上實現最優(yōu)采購成本。
5 結語
原料場智能化系統(tǒng)應是一個開放的架構體系,它不僅包括已實現的料堆堆位管理、堆取料機無人化等子系統(tǒng),后期還將在現有基礎上分期實施綜合設備監(jiān)控、智慧運維、掌上工廠、作業(yè)計劃指導、作業(yè)大數據優(yōu)化等子系統(tǒng),逐步提升寶鋼集團湛江基地原料場智能化程度,改善員工的工作環(huán)境,降低人力成本,有利于推進企業(yè)精細化管理和標準化生產。


