寶鋼湛江4200mm厚板工程軋后冷卻系統(tǒng)升級(jí)改造
2017-12-25 12:08:20
寶鋼湛江鋼鐵有限公司搬遷利用羅涇
羅涇
1)采用層流冷卻方式,穩(wěn)定性不高;
2)輥道間距小,可布置的噴嘴密度低;
3)DQ噴頭設(shè)計(jì)不合理,缺乏水凸度調(diào)節(jié)手段;
4)管道設(shè)計(jì)不合理;
5)邊部溫度控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)存在缺陷;
6)軟件設(shè)計(jì)(應(yīng)用軟件及模型)不夠完善。
雖然寶鋼對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行了相應(yīng)的改進(jìn),取得了一定的效果,但由于系統(tǒng)缺陷比較明顯,相關(guān)問(wèn)題仍然存在,如果只對(duì)原系統(tǒng)進(jìn)行搬遷及局部改進(jìn),其必將再次成為品種開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)物流順行的瓶頸。從提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本和品種開(kāi)發(fā)等方面考慮,本工程決定充分利用產(chǎn)線搬遷的時(shí)機(jī),采用新一代軋后冷卻系統(tǒng),提高厚板產(chǎn)線冷卻系統(tǒng)和相關(guān)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力。
本次改造引起的變化及建設(shè)內(nèi)容,如表1所示。
表1:升級(jí)改造的建設(shè)內(nèi)容
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序號(hào) |
項(xiàng)目名稱 |
主車間 |
水處理站 |
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1 |
主體設(shè)備 |
新裝置代原軋后冷卻裝置 |
新增部分給排水設(shè)備。替代部分原搬遷利舊設(shè)備 |
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2 |
電氣設(shè)備 |
新的電氣控制及傳動(dòng)設(shè)備替代原搬遷利舊設(shè)備 |
新增部分供配電、電氣傳動(dòng)和控制設(shè)備,替代部分原搬遷利舊設(shè)備 |
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3 |
工業(yè)管道 |
重新布置 |
重新布置 |
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4 |
電氣橋架及電纜 |
重新布置 |
重新布置 |
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5 |
建構(gòu)筑物 |
主廠房不變 |
高位水箱高度提高,重新設(shè)計(jì) |
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6 |
設(shè)備基礎(chǔ) |
設(shè)備基礎(chǔ)改變,結(jié)合已施工的設(shè)備基礎(chǔ)樁布置重新設(shè)計(jì) |
設(shè)備基礎(chǔ)改變,重新設(shè)計(jì) |
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7 |
軟件 |
重新設(shè)計(jì),全新更新 |
重新設(shè)計(jì),部分更新 |
3 改造措施
3.1 工藝設(shè)備
根據(jù)生產(chǎn)工藝的要求,本工程主要考慮更新軋后冷卻裝置本體,該區(qū)域的輥道部分考慮利舊改造,主要設(shè)備組成如下:
輸入輥道 利舊改造
本體 新建
輸送輥道 新建
輸出輥道 利舊改造
新建軋后冷卻裝置的主要技術(shù)參數(shù)如下:
類型:噴射冷卻型
長(zhǎng)度:
用水量:高壓水:Max
低壓水:Max
頂噴水:Max
冷速(h=
低壓:Max
噴嘴布置形式:完全嵌入式
輥道間距:
輥道速度:Max.
邊部遮蔽傳動(dòng)方式:蝸輪蝸桿傳動(dòng)
水凸度調(diào)節(jié)范圍:0~100% 可調(diào)
3.2 電氣系統(tǒng)
原有系統(tǒng)的供配電、電氣傳動(dòng)及自動(dòng)控制系統(tǒng)均根據(jù)新建設(shè)備進(jìn)行改造,新增部分電氣設(shè)備替代原部分設(shè)備。
電氣裝機(jī)容量變化不大,原設(shè)備本體供配電系統(tǒng)不變。
水處理站設(shè)備變化較大,供配電系統(tǒng)新增6臺(tái)10 kV高壓開(kāi)關(guān)柜,為2臺(tái)500 kW 頂噴供水泵、3臺(tái)250 kW高位水箱供水泵及新增的1臺(tái)整流變壓器供電。
10 kV高壓開(kāi)關(guān)柜均為饋線柜,與軋后冷卻水處理站電氣室原有的10 kV開(kāi)關(guān)柜拼裝在一起,柜內(nèi)主母線的規(guī)格、布置形式均能保證新、舊柜子順利連接。
原傳動(dòng)裝置由于電機(jī)容量及控制方式的變化全部進(jìn)行了替換并有部分增加。新增傳動(dòng)裝置選用德國(guó)西門子公司S120系列傳動(dòng)裝置。具體如下:
1)工藝設(shè)備的傳動(dòng)。
a.新裝置輥道為25根,人口1根輥,出口8根輥,每臺(tái)電機(jī)22 kW,因傳動(dòng)形式改變,此部分電氣傳動(dòng)裝置全部替換;
b.原裝置的邊部遮擋為4臺(tái)恒速電機(jī),而新裝置的邊部遮擋為8臺(tái)單獨(dú)變頻調(diào)速電機(jī),此部分電氣傳動(dòng)裝置全部替換。
2)水處理泵站的傳動(dòng)。
a.原水處理站高壓供水設(shè)有4臺(tái)(3用1備)變頻供水泵,每臺(tái)泵電機(jī)為500kW,690V。采用新系統(tǒng)以后,變頻主泵臺(tái)數(shù)不變,每臺(tái)泵電機(jī)為630kW,690V。電機(jī)容量發(fā)生很大改變,因此,新增4臺(tái)690V變頻裝置,替代原變頻裝置。
b.高壓水箱新增1臺(tái)250 kW、690V變頻供水泵及1臺(tái)690V變頻裝置。
c.新增1臺(tái)21500 kVA整流變壓器,為4臺(tái)高壓供水泵和1臺(tái)250kW高位水箱供水泵供電。
新裝置的電氣控制系統(tǒng)(L1、L2)由設(shè)備供貨商負(fù)責(zé),相關(guān)檢測(cè)元件隨設(shè)備成套供貨。
水處理站的L1級(jí)電氣控制系統(tǒng)根據(jù)新增設(shè)備情況進(jìn)行了改造,部分現(xiàn)場(chǎng)操作盤進(jìn)行了重新制作。
3.3 給排水設(shè)施
原設(shè)計(jì)搬遷利舊羅涇厚板產(chǎn)線相應(yīng)水處理站設(shè)備,采用新裝置后,水量、水壓均有較大變化,見(jiàn)
表2~表3。
表2:原有裝置的用戶點(diǎn)及用水量
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序號(hào) |
用水戶名稱 |
用水量/(m³.h-1) |
供水壓力/MPa |
供水溫度/℃ |
溫升/℃ |
水質(zhì) |
用水制度 |
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1 |
側(cè)噴系統(tǒng) |
200 |
1.3 |
35 |
5 |
濁環(huán) |
連續(xù) |
|
2 |
高壓段冷卻系統(tǒng) |
7000 |
0.5 |
35 |
5 |
濁環(huán) |
連續(xù) |
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3 |
低壓段冷卻系統(tǒng) |
6500,Max.1600 |
0.15 |
35 |
5 |
濁環(huán) |
連續(xù) |
表3:新裝置的用戶點(diǎn)及用水量
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序號(hào) |
用水戶名稱 |
用水量/(m³.h-1) |
供水壓力/MPa |
供水溫度/℃ |
溫升/℃ |
水質(zhì) |
用水制度 |
|
1 |
側(cè)噴系統(tǒng) |
700,Max.1290 |
1.0 |
35 |
3 |
濁環(huán) |
連續(xù) |
|
2 |
高壓段冷卻系統(tǒng) |
7000,Max.12260 |
0.5 |
35 |
3 |
濁環(huán) |
連續(xù) |
|
3 |
低壓段冷卻系統(tǒng) |
6000,Max.11146 |
0.2 |
35 |
3 |
濁環(huán) |
連續(xù) |
水處理站的設(shè)備、管道進(jìn)行了相應(yīng)的調(diào)整,在盡可能對(duì)現(xiàn)有系統(tǒng)的設(shè)備整修利用的前提下,對(duì)滿足不了工藝需求的設(shè)備進(jìn)行了新增更換。
本次改造于2016年5月完成,通過(guò)對(duì)主體設(shè)備的更換及公輔設(shè)備的擴(kuò)容及改造,得到了比原系統(tǒng)冷卻能力更強(qiáng)、效率更高、控制范圍更廣、冷卻均勻性更好的新系統(tǒng),一次性通過(guò)了現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)苛的性能考核。
改造后,厚板產(chǎn)線冷卻系統(tǒng)和相關(guān)產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)力顯著提高,產(chǎn)品質(zhì)量明顯提升,部分鋼種生產(chǎn)成本大幅下降,同時(shí)滿足了用戶開(kāi)發(fā)高強(qiáng)鋼種的需要。實(shí)際結(jié)果表明,此次升級(jí)改造對(duì)提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本和提高品種開(kāi)發(fā)能力有明顯的效果。同時(shí),本工程也為今后其他現(xiàn)場(chǎng)類軋后冷卻系統(tǒng)升級(jí)改造提供了借鑒。
來(lái)源:中冶京誠(chéng)


